江铜集团德兴铜矿采矿场铁运工段广大职工针对工段安全生产、环保中的一系列难题,开展了自主攻关活动。经过半年多时间,各项攻关项目凸显成效。
首先是消除了矿车短销不安全隐患。电机车在运矿作业时,车皮的损坏及断联接器需更换车皮时,都需要人工摘除矿车联接碰头上的短销。由于短销摘出及放入都需人工直接用手完成,为避免短销在翻矿时掉入矿仓,短销的顶部需在较短距离内用铁丝卡住,作业人员在摘挂钩时需用手指卡住顶环的一点距离。如果车子拉紧车皮,销子摘不出来,而机车松动、相互配合不好,手指就容易卡在销子与销孔之间。为此,技术人员用车床将销子顶端车出一个直径为50mm,高度为12mm的小圆柱,然后在小圆横向中心位置钻一小孔,再将事先做好的半圆形铁丝环穿入小孔,使之成为一个简易实用的手提销子。“这样摘销子较以前相比方便快捷多了,而且也不容易出安全事故,真不错!”摘钩工陈国强使用后高兴地说道。
其次改造了风机,提高了空气质量。振动放矿站放矿作业时粉尘较大,由于处在隧洞内,空气流通不畅,隧洞内的空气质量很差。为了给振动站的作业人员一个良好的作业环境,运矿电工组人员对此开展了研究。小组人员在攻关时发现原有的抽风机吸力不够,粉尘不能彻底抽干净。要改善空气质量,能否将抽风改为送风,从而使放矿操作室产生一定的负压,阻止外面的粉尘渗入操作室呢?为此,电工组人员将原来的风机工作方式进行改变,使抽风转为送风。“现在作业环境好多了,放矿时还不需要去开、停风机,也省了好多事。”原来,攻关人员同时还把控制电路改为由时钟控制器来控制交流接触器,根据生产作业时间,把预定的启动、停止时间设置好,从而减少了放矿工到风机房停开风机的操作.
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