经过科技人员的不懈努力,日前江铜集团德铜采矿场首次完成730E电动轮K2000E发动机监测系统数据接口改造,投入生产运行效果良好。
730E电动轮K2000E发动机监测系统数据接口改造前,发动机监测系统数据接口在发动机底部,要进行动态数据监测连接,只有在电动轮汽车怠速的时候蹲在发动机底部进行数据连接。发动机启动时,维修人员蹲在发动机旁边进行数据连接,粉尘、油烟和噪声巨大,不仅存在安全隐患而且不利于维修人员的身心健康。另外由于电动轮发动机底部维修空间狭小,加大了维修的工作难度,降低了维修效率,连接监测模块及排查故障极不方便,对于监测系统的升级维护存在较大困难。
为了解决这一技术难题,该场组织技术人员和维修骨干进行科技攻关,通过分析研究,对比参数,着手对该场730E电动轮K2000E发动机监测系统数据接口进行改造。技术人员通过现场测绘,优化数据线布局,采取增加线束,把原来的三针连接改造成九针连接,并且把九针数据线接口安装在驾驶室的措施,不仅提高了维修人员的检修效率,而且确保了现场维修人员的身心健康。
据了解,该场自主大修的76#电动轮K2000E发动机监测系统数据接口经过改造后,通过首次数据线连接测试,电动轮发动机的各项运行参数均在技术范围以内,取得了良好的效果。